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新聞詳情

渦街蒸汽流量計現(xiàn)場故障原因分析簡述

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  近日蘇州橡膠加工企業(yè)向我司反應該使用的渦街蒸汽流量計顯示數(shù)值異常變大,蒸汽計量結(jié)果異常,我司經(jīng)簡單電話了解后,先行電話指導調(diào)試了解無果決定派相關技術人員進行現(xiàn)場售后服務,并已解決示值異常的問題,現(xiàn)作如下案例分析。

QQ圖片20180920103453.jpg

  該廠新建兩臺35t/h鍋爐供3.9MPa飽和蒸汽,蒸汽流量用渦街蒸汽流量計測量。鍋爐投入運行后,各路蒸汽分表數(shù)值之和與總表數(shù)值基本吻合。運行3個星期后出現(xiàn)了新情況,即除氧器的一套蒸汽流量計示值有時會突然跳高。在與現(xiàn)場人員溝通后了解到,該渦街流量計測量范圍為0-10t/h的除氧器蒸汽流量,正常在3t/h左右波動,最高時也未超過5t/h,但是異常情況發(fā)生后,蒸汽流量數(shù)值突然跳到10t/h以上,并長時間維持此值。


  技術人員立即到蒸汽分配器處觀察,發(fā)現(xiàn)除氧器的一路蒸汽管有異常的振動,管內(nèi)壓力有周期性地小幅度擺動,技術人員又到除氧器處觀察。3.9MPa蒸汽經(jīng)直接作用壓力調(diào)節(jié)閥減壓到0.6MPa后,再經(jīng)用于除氧溫度控制的偏芯旋轉(zhuǎn)閥送送除氧器。技術人員發(fā)現(xiàn),減壓閥,減壓閥后蒸汽壓力在0.1-0.8MPa之間大幅度、周期性擺動,而偏芯旋轉(zhuǎn)閥閥位并無明顯擺動。顯然,壓力振蕩是由直接作用式壓力調(diào)節(jié)閥振蕩引起的。技術人員建議現(xiàn)場人員將減壓閥前的切斷閥緩慢關小,直到振蕩停止,渦街蒸汽流量計數(shù)值也恢復正常。


技術人員分析上述現(xiàn)象,總結(jié)出以下五點。


1、流量數(shù)值突然跳高是由于流體從定常流突然變?yōu)槊}動流。


2、脈動流的形成來源于減壓閥振蕩。


3、減壓閥振蕩是因為其兩端壓差大,閥門開度小,閥芯還可能存在一定的干摩擦。


4、關小調(diào)節(jié)閥的上游切斷閥后,減壓閥開度增大,振蕩停止,是因為閥門開大后,減壓閥兩端壓差減小,等效放大系數(shù)相應減小。


5、減壓閥應盡早拆開檢查,改善干摩擦,清除卡滯,以徹底消除產(chǎn)生脈動的根源。

總結(jié):渦街蒸汽流量計應遠離現(xiàn)場有勵磁干擾源的地方,并且保證管線無異常震動干擾,從而保證蒸汽流量計正常計量!